紫金新闻
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淘金有道--珲春紫金“降本增效”纪实之二
2012/08/14 14304

技术为王,在珲春紫金确实走得很顺。选矿厂的每段工艺流程都因技改加速,都因人的创新降本增效。从矿石进口到矿粉出口,都有形成品牌效应的技改项目,可以说闪光点无处不在。

叫得最响的就是进料口的“料打料”。看似“窗户纸一捅就破”,实则困扰选厂很多年。这一技改项目发生在流程最前端的进料口处。原来矿石进料撞击的是漏斗衬板,一个月就能将100多毫米厚的锰钢板磨得只剩下薄薄一层。如果不及时更换,碎片落入皮带传输系统,很容易刮坏皮带或损坏其他设备。因此,漏斗衬板半月检查一次,一月更换一次。从2010年2月开始,珲春紫金实施本项技改。大小十几个漏斗进行台阶式改造,形成一定的坡度比,利用矿石堆积形成的重力势能而下,最终形成矿石间的互相撞击,减少对衬板的磨损。因此所谓“料打料”就是把矿石撞击衬板换成矿石撞击矿石。整个漏斗改造在今年2月完成,效益是显而易见的。我们采访中发现,几乎每个班长都会算这笔账:一个漏斗更换衬板就要花费7000元,算上停车检修的误工成本、算上三人干两天的人工成本,衬板是选厂最奢侈的消费。“料打料”彻底叫衬板改天换日,全年不仅节省240吨钢材,还不用再担心衬板残骸刮伤皮带。为了保持皮带轻装前进,还给皮带安装上自制的清扫器。一条百米长9.5型皮带,使用最低1年,最高两年,无疑使用寿命延长。

经济责任制强调的成本控制,在车间、班组都能看到详细的数据分析。碎矿车间一本生产运行记录,揭示了上下游连动的效益链。由于采场加密网眼、增加电锤破碎等优化措施助力,碎矿成本明显降低。原来进到碎矿系统的矿石块度不算均匀,超过800mm粒度的不少。特别是冬季持续降雪,矿石就会在采场冻结成超大块度。这些“大块头”进入加料仓极易发生插仓事故。车间主任藏长生说:“原来插仓时有发生,有时一个班就插好几次仓。一旦插仓就得调动采场挖掘机,再从进料仓把插仓的卡石挖出来。挖掘机从采场到碎矿车间单程路途就要1小时。有性急班长耐不住停工待产的折磨,总想自行碰碰运气,用钢钎撬卡石清除插仓。但是用钢钎撬开卡石是很危险的,就有一位班长被卡石弹起钢钎不敢放手,一旦钢钎掉下去就毁坏了皮带,结果肩膀被生生拽脱臼。现在矿石块度在800mm以内,筛网也从18毫米调小到14毫米。粒度降低后,矿石处理量自然而然就上来了。”原来球磨机每小时处理200吨矿量,现在提高到每小时220吨—230吨。原来浮选被控制“食量”,吃多就供不上。现在不用担心浮选断顿,能吃多少就供多少。

磨浮车间有很多精巧的技改,稍不留神就会错过去。这个间隔不到20秒就自动吐出钢球残骸的装置就是几经优化的磁力弧除铁器。碎球分拣是所有球磨机的软肋。记者面前的9500吨/日球磨机从容运转着,磨机排料口的钢球三四天就能产生1吨废料。这些碎小的残球都混杂在一起跟着转,既耗能又影响处理量,更危险的是损坏管路和高压泵叶轮。只有熬到检修时才从溜槽里靠人工捞出来,成千上万的碎块很难捞干净。正在当班的班长郭久介绍说:“磁力弧除铁器的第一轮优化是在球磨机排放口安装一块永久性磁铁,当碎钢球被磁力吸附到最高点,就自动坠落到接好的小皮带上,靠皮带输出那些碎钢球;但是碎钢球形状很不规则,棱角弄不好就扎伤皮带。同时皮带毕竟要产生动力,不利节能;第二轮优化把导出碎钢球的皮带换成一个斜溜槽,碎钢球直接掉入溜槽后自动滑落,很像一台微型脱粒机。这项技改的脱颖而出,实现了一举三得的效果。”

车间主任郭文朋给出一组很振奋的数据:今年吨矿上半年钢球消耗为0.72公斤(7000元/吨),去年为0.81公斤(5363元/吨);而今年钢球价格还有所上涨,吨矿消耗却减少0.09公斤;按照每1小时处理230吨计算,吨矿电耗、球耗都在降低,就像一个生物链,优化环环相接,层层递进。

尼尔森选金机的购进,是珲春紫金技改的又一跨越性进步。磨浮车间副主任王保成介绍说:“尼尔森是2010年上的,它能把大颗粒金分选出来,每年共能选出500公斤左右的合质金。”工作原理是:通过截取球磨机出矿的部分溢流,经筛分后将筛下物料给入尼尔森选金机,筛上物料通过循环闭路系统返回球磨机;选金机的重金属盛满精矿箱后人工给进摇床精选,溢流部分重返闭路系统。记者看到,富集的黄金在摇床中形成一条美丽的流线,随着震荡向摇床边缘延伸,大有金石为开的意境。正巧女工们在吃午饭。饭盒腾腾冒着热气,欢声笑声不断。郭文朋补充说:“尼尔森操作简单、劳动强度低,开启后每天24小时运转。原来女工们的劳动强度是很大的,溜槽这块每天要清理两三吨沙子。现在比较轻松了。回收率也提高6-10个百分点。溜槽回收率是12-16%;尼尔森则达16-20%。应该说,珲春紫金的技改基本都是“命题作文”,很少跑偏。选矿车间优化矿石配比工业试验的建立,瞄准的就是氧化矿回收率低的难题。他们通过硫化矿与氧化矿的合理配比,将氧化矿配比控制在20%-25%。矿石颗粒间的摩擦正好拓宽氧化矿表面接触面,本来要沉底现在能漂浮上来。从而保证了金的综合回收率在65%以上,铜的回收率在80%以上。同时,露采场氧化矿无法处理压制作业台阶的难题也迎刃而解。2010年—2012年共计处理氧化矿178.12万吨。氧化矿的解锁引发进一步的精耕细作。

浮选车间俘获氧化矿还有一招,叫做“半优先”。每排粗选泡沫槽的第一个槽被改成“半优先”,外表看和其它槽没有什么两样。选矿厂厂长向辉阐述了“半优先”原理:“两套管路,一套吃粗粮,一套吃细粮;将第一槽高品位的精矿通过吃细粮的管路直接‘跳级’到最终精矿产品,提早进入浓密机,不让它跟着流程走;能早收就早收,能快收就快收。浮起来的氧化矿,不及时收走就沉下去,再想收就难了。只要高品位精矿一露头,就将它收走。”郭文朋还打了一个比方:“难选氧化矿就像病人,俩好人带一病人,带着带着就带不动了,被拖下水沉底了。半优先打的就是时间差。”

“半优先”很快就爆出回收率提高了1个百分点的喜讯。选矿见招拆招地又给浮选槽冲洗管口做了个角度倾斜,有了角度,水就自流而下。接着又给浮选槽加深600-700毫米,槽深水浅,内循环水自然就少,进入下道工序的矿浆浓度就高,最终进入尾矿坝的水也就少。在选厂,小改小革只要能想到就不放过。磁力弧、半优先、旋流器改造,每项技改都与降本增效密不可分,都被工人们津津乐道。郭久认为这是急中生智。他说:“近几个月因赶欠产处理矿量相当大,根本不允许停车;皮带平均一分钟达到三吨到四吨矿石输送,假如停车1小时就很难抢回来。所以处处想辄,比如漏斗和弯管相接的部位漏了,原来这个漏斗要摘下来更换。换漏斗总是要耗时耗工的,现在想一点子,用耐磨胶棒往里一贴,就像补轮胎,抹完就又用几个月。三通管之类的漏了也使胶粘。胶里混合有颗粒,很耐磨。”像郭久这样有实战经验的班长是成本控制的核心人物。在每个采选厂、车间和工段,虽然经济责任制指标还未兑现到个人,但是班组的精细化管理力度渗透到了员工层面。